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期刊专利论文

单组分聚氨酯防水涂料在抽水蓄能电站中的应用试验研究初探

来源:林中祥胶粘剂技术信息网2024年01月05日

阅读次数:

孟 昕 1, 孙乙庭 1, 李永林 2, 刘传军 2, 刘建新 2, 刘加利 2

1中水东北勘设计研究有限责任公司吉林 长春 130061

2山东文登抽有限公司山东 海 264200

 

 

来源:吉林水利

2023年第 8 期(总第495期)

摘要
 
为简化施工过程, 提高施工质量, 降低施工成本, 本项目采用室内试验测试与现场施工应用结合的研 究方法, 探究了一种新型单组分聚氨酯作为抽水蓄能电站大坝表面防水材料的可行性, 进行了研究。结果表 明, 该聚氨酯防水涂料具有优异的物理力学性能及抗老化性, 满足工程应用要求, 有效地简化了施工并降低成 本。同时本文还分析了目前聚氨酯涂料存在的不足, 并提出相应的应对措施, 为国内抽水蓄能电站的设计、 施和建设提供参考
 
关键词

聚氨酯防水涂料;水利工程;混凝土;防水防渗

引言

 

近年来,随着水利行业的迅速发展,水工建筑作为筑物, 证工质量全 的重要的 水筑物筑物土材料渗体但随着年水筑物和水以及的出现土承大水对 水渗提了更高 寻找的水筑物材料术成为了筑物

 
随着有机合成的迅速发展, 有机防水涂料的 出现为水工建筑物防渗提供了一种新的方法。目筑物[1]包括耐 磨好等优势成本大大影响工效质量
 
本项目依托某在建抽水蓄能电站工程, 在其分开展研究寻找实现的同时过程的材料
 
目前, 聚氨酯防水材料以其优异的防水性能和成本优势[2][3]等多个进行, 作为内应水利项目[4-5]过应作为材料, 同时由特 点位及变化材料要更力及应水变化, 作为站防材料
 
聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、 聚醚为主要成的要分为单 简单调即可使过程便机化VOC
 
同时, 单组份聚氨酯中含端—NCO 基的预聚过与湿即可用 MOCA 作为对环成的污染同时研究表明时与湿用 MOCA 可提高 46%[6]筑物多位于湿在水筑物湿 分聚氨酯材料成为了本次研究的首选材料
 
1 RT-S 单组分聚氨酯涂层材料

 

1.1 RT-S 单组分聚氨酯涂层材料简介
针对本项目研究, 委托中科润唐公司对原有 生产的 RT-S 单组分聚氨酯涂料进行材料配比优化改进,制得本项目所用的 RT-S 单组分聚氨酯涂料,该涂料为反应固化型(湿气固化)涂料。传统聚脲涂料等必须在干燥基底上才能施工,而 RT-S 单组分聚氨酯涂料可在潮湿基底上施工, 并且附着力优异。
 
并且本项目聚氨酯涂料施工采用喷涂的施工方法,不同于传统涂料采用刮涂施工,提高了施工 效率,降低了成本。
 
1.1.1 防水机理
本项目采用聚氨酯涂料属于单组分湿固化聚氨酯防水涂料,使用时无需额外加入固化剂,在湿气环境中可缓慢交联并固化, 形成性能优异的防水涂层。
 
厂家试验表明, 在基底表层涂覆 RT-S 型涂料,一部分涂料可渗入基层中,如图 1 所示,使防水层与基层混凝土有效融合, 克服了层面间窜水 现象,具有极强的“自防窜”性能,可降低传统防水涂料因表面刮擦而导致的漏水现象[8]。由于 RT-S型聚氨酯涂料具有优异的表面粘附力、 耐水性及耐水解性,可有效保护防水基层,达到经久耐用、滴水不漏的效果。
 

单组分聚氨酯防水涂料在抽水蓄能电站中的应用试验研究初探

 

1.2 RT-S 防水涂层材料性能测试

在现场应用之前,首先对 RT-S 单组分聚氨酯涂料进行了室内试验检测, 以测定其各项性能是否满足相关规范及设计要求, 其中室内力学试验采用的是固化后的防水涂料, 试验环境见表 1;随后进行了涂料涂覆涂料后混凝土的抗渗性能对比试验,验证其防渗效果。
 
1.2.1 常规性能测试
对固化后的防水涂料进行了室内试验检测,依据 GB/T 19250-2013 等规范, 对固化后涂料的拉伸性能、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、老化 性能等进行了检测, 又进行了涂料的粘结强度测
 

单组分聚氨酯防水涂料在抽水蓄能电站中的应用试验研究初探

 

试,试验组数及部分检测结果见表 1。
 
从表中可以看出,RT-S 聚氨酯涂料各项力学耐久项性国家准 GB/ T 19250-2013 III 
等性能更是远远高于国家标准 GB/T 19250-2013中 III 
 
1.2.2 RT-S 防水涂层材料对混凝土抗渗性能影 响试验
 
为研究涂料涂覆后对混凝土抗渗性能的影 响, 依据 《水工混凝土试验规程》 (DL/T 5150- 2017),制备两组混凝土抗渗试件,进行了室内混附 RT-S度 1.5mm进行组不涂涂作为分别件的, 从 0.1MPa 隔 8h 加 0.1MPa, 直至 1.2MPa,出现水现, 后将进行, 件内达 10cm表 明
 
2 现场施工应用实验
 
2.1 施工应用
选择工程部分坝段, 采用单组分表面喷涂的施工方法对单组分聚氨酯涂层材料进行了现场施工应用,施工流程主要包括基底修整及清洁、涂料喷涂施工、喷涂后的试验检测等。
 
2.2 施工后涂料性能测试
喷涂涂料后进行了现场的涂料与混凝土附着力测试,测试结果见表 2 中测点 1—3,测试结果满足相关规范及设计要求。
 

单组分聚氨酯防水涂料在抽水蓄能电站中的应用试验研究初探

 

同时,在涂料现场使用周期内,每隔一定时间 对现场涂料进行与大坝面板混凝土附着力测试,期的进行, 比 结见表 点 47, 基本2.42.6 MPa表明稳定
 
2.3 应用效果
目前, 经过一年时间在大坝部分坝段喷涂应观与成时对变化, 同时与大时间基本变化设计耐久作为使

 

3 聚氨酯涂料应用过程可能遇到的问题及应对方法

 

通过本次试验应用实践及类似工程应用经验, 总结出以下几点聚氨酯涂料应用过程中可能遇到的问题及解决方法,供类似项目应用参考。
 
3.1 涂层上下厚度不均问题
由于为涂料固化需要一定时间, 未完全固化 涂料具有一定流变性, 其在固化过程中在大坝斜坡表面发生流淌, 造成大坝表面上下涂层厚度不均。 本项目通过掺加及调整催化剂等其他助剂含量的方法, 调整了涂料的粘度并缩短了其固化时 间, 获得了同时满足施工粘度要求及施工质量要求的涂料, 避免了施工后涂料在斜面上发生流淌造成的涂层不均匀现象。
 
3.2 防水涂料的起泡问题
在类似项目中, 聚氨酯涂料表面或内部产生封闭、半封闭空洞,这主要是由于固化过程中产生 了 CO2 气体,涂料固含量高,粘度大,不利于产生气泡的扩散,进而在涂层内部或表面产生气孔。 本项目采用降低单次涂覆量的方法, 使产生的气体及时排出,有效减少了成膜后的起泡。
 
3.3 涂层起鼓问题
基层有起皮、起砂、开裂,使涂膜粘结不良,或基层含水量过大,形成气泡造成涂膜空鼓。 基层施工应认真操作、养护,待基层干燥后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。
 
试验表明,本 RT-S 型单组分聚氨酯防水涂料, 低 温同时有效, 到规设计。 统涂性强过程便湿工效成 本低便于质量项目的应

 

 

为方便阅读,本文移除了脚注。如有需要,请参阅《吉林水利》2023 年第 8 期(总第495期)  END

 

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